Tak informacyjnie. Udało mi się odpalić INAV wykrywa podłączony MPU6050, HMC5883 natomiast z BMP280 jest problem bo go nie wykrywa (ikonka świeci na czerwono). Miała dziś dotrzeć rama F450 ale DHL miał to w d...e i nie dostarczył mi przesyłki więc testów i zabawy dzisiaj nie będzie :(. Więc podjąłem decyzję, że ja też mam DHL w d...e i drukuję ramę sam https://www.thingiverse.com/thing:1733953, a zamówienie wróci do sprzedawcy z informacją o zachowaniu
  • Odpowiedz
Nowy #betaflight 4.4.2 został właśnie wydany. Lista zmian:

Improvements

[4.4.2] DSHOT timing improvements by @SteveCEvans in #12709
[4.4.2] Reverting the config.h usage. by @blckmn in #12779

Fixes

[4.4.2] Fix SDC by @haslinghuis in #12671
[4.4.2] Fix GNSS new data by @haslinghuis in #12787
[4.4.2] Tri-state USART TX output if load due to powered down peripheral is d… by @haslinghuis in #12782
[4.4.2] Remove 15 m/s limit on estimated vario by @haslinghuis in
  • Odpowiedz
Witajcie mam problem z serwami w latającym skrzydłe.

Mianowicie zamiast przeciwnie przy próbie "skrętu" chodzą razem i to z różnym wychyleniem.

ster wysokości to samo.

jestem zielony w iNav, gdzie to zmienić ? dotychczas miałem do czynienia z APM arduplane

dlaczego w zakładce receiver wszystko chodzi jak należy.

Mam radio fs-i6 przerobionego na 10 kanałów

Kontroler lotu KFC32FR z odbiornikiem 433mhz eLeReS

Mam też tylko 2 kanały aux działające 1 oraz 2
Nie_quatschen - Witajcie mam problem z serwami w latającym skrzydłe.

Mianowicie zami...

źródło: ShadowySpiffyBee-poster

Pobierz
@Mucharek: musisz zrobić tak jak Ci mapache i felonious pisał, tego tak nie ogarniesz, bo żeby arm zadziałał throtle musi być na 0% i dopiero wtedy zmienaisz arm switch
  • Odpowiedz
@Felonious_Gru: to już wolę mieć gotowa aparaturę, ze switchami, z dodatkowym wyświetlaczem, na gwarancji, niz kombinować z dołożeniem tych switchy bez pewności ze zadziała ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • Odpowiedz
Witam droniarzy.

Jakiś czas temu zbudowałem tinywhoopa, jego podzespoły to
AIO board : CrazyBee F4 v3 (10A)
Silniki: 10000KV happymodel 1102
Frame: Mobula 7HD v3
Problem z dronem jest taki, że przy ostrych zakrętach lub szybkich beczkach/rollach po zwolnieniu throttle do najniższej wartości, po wykonaniu w/w obrotu dodam gazu to dron traci stabilność ( nie wiem jak to dokładnie opisać).

Próbowałem wszystkiego.. Konfigurowałem PIDy (Nie jest to problem pidów, bo oscylacje przy
zwege - Witam droniarzy.

Jakiś czas temu zbudowałem tinywhoopa, jego podzespoły to...

źródło: comment_1623669936W0UuXlXBBzE5U0vazx3CQz.jpg

Pobierz
@solid959: Inav najpopularniejszy i aktualnie rozwijany. Znam go tylko z opowiastek i filmów na YT. Sam nie montowałem bo mam prosty GPS (bn-220) bez baro i kompasu więc sensu nie ma. No i uczę się nadal fikołków wiec wolę freestyle niż szwędanie się po niebie. Z pierwszych wrażeń wydaje mi się ze jest go trudniej skonfigurować. Ale poradników jest w pip więc na bank się da jakoś to ogarnąć.

Jak chcesz
  • Odpowiedz
mirki z #modelarstwo #modelerc moze troche #drony #rc #betaflight
zamowilem kontroler lotu, ktory ma obsluge 6 serw, poki co jednak musze sie zadowolic tym co mam - max 4 serwa.
Bedzie to zamontowane w szybowcu, brakuje mi 2 wyjsc PWM na klapy, wymyslilem sobie, ze podlacze je bezposrednio do odbiornika i bedzie to dzialac. Pytanie jest, czy duzo trace nie majac podlaczonych klap poprzez FC z #inav ?
@reett: Anti Gravity Gain zwiększasz gdy np. swobodnym zwisie ostro dodajesz gazu i widzisz w goglach, że nurkuje Ci nos drona. Podnosisz wartość do momentu aż tego efektu nie będzie.
  • Odpowiedz
Wczorajszej niedzieli nie polatałem sobie, a wszystko przez to ze wgrałem do TYRO109 najnowsze oprogramowanie # Betaflight / MATEKF405 (MKF4) w wersji 4.0.6 wcześniej była 3.5.0
#dron zaraz po uzbrojeniu i dodaniu trochę "gazu" robił dzikiego flipa na plecy. Wgrałem też trochę starsza wersje i to samo. Pomogło dopiero wgranie wersji 3.5.1 która była mocniej zalecana od mojej poprzedniej.
A teraz moje pytanie dlaczego najnowsze oprogramowanie nie działa oraz czy wgrywać coś
n1troo - Wczorajszej niedzieli nie polatałem sobie, a wszystko przez to ze wgrałem do...

źródło: comment_hl9TGSwW1msOwFkQd4RRrlzfKhYYp3nL.jpg

Pobierz
@n1troo: configuration -> board and sensor alignment.
Nie mam quada pod ręką ale było to chyba +90* albo analogicznie -270.

Ale jak wgrasz ustawienia to będziesz widział czy quad na wizualizacji pochyla się tak samo jak w rzeczywistości.
  • Odpowiedz
@uzior: co ciekawe jak w betaflight jest zakładka z motorami i tam jak zaznaczysz opcje to możesz testować ile obrotów maja, jak to włączałem to na idlle wszystkie silniki chodziły tak samo ale jak lekko gazu dodawałem to od razu widziałem o 2 tyś więcej obrotów na jednym silniku a reszta była ok więc on myślał ze jest w jakiejś innej płaszczyźnie?
  • Odpowiedz
@m_silvus zaliczyłem kreta, odpiąłem pakiet, sprawdzam czy wszystko ok. Podłączyłem, odsuwam się, brak reakcji na arma. Zauważyłem, że jedno śmigło lekko się ruszyło, nagle dron wystrzelił na kilka centymetrów w górę i obrócił się do góry nogami, na szczęście silniki się wyłączyły same po tej akcji. Wyszło na to, że odbiornik się spalił.
Failsafe miałem ustawiony i testowany.
  • Odpowiedz
Na gearbeście wróciły w promocji za ~130zł fajne kontrolery lotu - zintegrowane z nadajnikiem, osd, pdb, F4...
https://www.gearbest.com/flight-controller/pp_625077.html
"platforma" jest zgodna softowo z Omnibus F4, i tak się to ustawia w BetaFlight/Cleanflight konfiguratorze, ale dodatkowo mamy już zintegrowany nadajnik 5.8GHz

radzę szybko, bo 65 Pieces left

Mam, jest bardzo przyzwoicie wykonany, jakość PCB wielokrotnie przewyższa chińskie klony omnibusa itp.

#budujedrona #gearbest #quadrocopter #betaflight
Uwaga mirki latający #drony #quadrocopter i inne #fpv na #cleanflight #betaflight 3.1.7 ma błąd poważny:

Do not use #betaflight v3.1.7 because there's a possible "bug" or potential danger in that version that allows the motors to go full throttle right after you plug in a battery

no taki malutki drobny szczególik, kto by się czepiał - quad leży na ziemi nie uzbrojony, aparatura wisi luzem gdzieś, dopiero co wpinasz baterię... a
  • Odpowiedz
Mirki z kopterów i okolic - czy ktoś się orientuje, jak to jest teraz z numeracją wersji CleanFlight/BetaFlight/INAV ?
O ile od wersji Cleanflight 2.0.0 jest to dokładnie to samo, co BetaFlight (wersja 3.?) - to głównie interesuje mnie ten ostatni, teraz jest teoretycznie iNAV 1.6 - ale na której wersji cleanflight/betaflight jest on oparty?

Zasadniczo cleanflight 2.0.2 mnie bardzo zadowala, ale brak mu choćby podstawowych funkcji nawigacji - choćby do wykonania
  • Odpowiedz
Tak się zastanawiam...
1. Kanał audio w transmisji FPV jest w zasadzie całkowicie bez sensu. No jest bo jest w nadajnikach, ale co - słuchać świstu łopat w kopterze, czy świstu powietrza w samolocie? Dlaczego nie jest popularnie wykorzystywany do przesyłania telemetrii (do przesyłania której odprawia się takie grube kombinacje, jak dodatkowe kable modyfikacje software, kombinacje by frsky czy flysky po ibusie zmusić do przesłania czegoś spowrotem do radia...


2. Skoro by
#drony #qx90 #betaflight #banggood

Siema, wjechał do mnie qx90 z banggooda w wersji z transmiterem i6 eachine. Dron od początku driftował w tył i w prawo.

Na forum znazłem temat ze od którejś wersji cleanflighta ludzie mieli podobny problem, jeden nawet skwitował ze po wgraniu betaflight problem driftu znikł. Ja też tak zrobiłem licząc na szybki rezultat. Jednak sytuacja się w ogóle nie poprawiła, jest tak samo. Do tego, wg tego filmiku
To co opisałeś w pkt 2 w większości przypadków powinno pomóc, upewnij się.
Odnośnie pkt 1 (i ogólnie) to podłącz do komputera i sprawdź czy pokazuje wychylenia zgodne z rzeczywistością. Jeśli tak to upewnij się czy na pewno wszystkie silniki są sprawne. Pewnie z komputera możesz zadać stały poziom obrotów to daj 4x 100% i sprawdź czy generują tyle samo ciągu. Jeśli dwie kwiestie były na tak to da się tym latać
  • Odpowiedz
@NikczemnyPan: wszystko zależy jak bardzo odlatuje w którymś kierunku bo oczywiście nigdy nie będzie tak że zostanie w miejscu. ;-) delikatnie sobie korygujesz trimem i trzeba z tym żyć, a najlepiej latać szybko bo do tego jest fpv:)

Jeśli te odchyły 0.1-0.3 w stopniach to tak, jest ok.

Odnośnie silników to miałem na myśli ze smigielkami sprawdzić, bierzesz rękę pod i czujesz czy tak samo ciągną. Ostatnio mi uciekał w jedną
  • Odpowiedz
Kontroler lotu FC SPracing F3, firmware betaflight 3.0.1 / cleanflight 1.14.2
Jakby komuś przyszło do głowy dodawać malutki chiński OLED - nie ma sensu do tego FC.
po włączeniu obsługi OLED (oraz jego podłączeniu) ilość błędów i2c rośnie w tysiące, a FC po 5-30s (czasem kilku minutach) zawiesza się na twardo i zaczyna w kółko restartować. Brak możliwości podłączenia się po usb.
Najlepsza i chyba jedna rada - wgrać od nowa firmware
hrumque - Kontroler lotu FC SPracing F3, firmware betaflight 3.0.1 / cleanflight 1.14...

źródło: comment_5kf5u4tbG95pUgWIeu90D53MmcuxLu6C.jpg

Pobierz
Ponownie atakuję bardziej doświadczonych w #drony #modelarstwo #rc i #cleanflight #betaflight - mam problem (chyba?) z cleanflight konfiguratorem 1.2.3 - wartości PIDów są tylko całkowite. Na wszystkich screenshotach w sieci - są ustawiane wartości po przecinku - u mnie wszystkie są całkowite, guzikami UP/DOWN mogę zmieniać wartość o jeden, z palca mogę wpisać cokolwiek z kropką (z przecinkiem - nie wchodzi), ale i tak tej wartości wpisanej nie zapisuje - ignoruje i
hrumque - Ponownie atakuję bardziej doświadczonych w #drony #modelarstwo #rc i #clean...

źródło: comment_JA2fIRBI2UbT1qY08XVbSLZcyULeNlJH.jpg

Pobierz
via Android
  • 0
@dzielus spoko. W sumia ja i tak dzisiaj ubilem swojego er250- ladowanie na stercie blach z sterczacymi srubkami itp to byl zly pomysl, prawdopodobnie cos wlazlo obok esc i kabli silnika i zrobilo zwarcie, z jednego esca i silnika pozzedl spory dym (choc nadal sie krecil i reagowal na przepustnice! Jeszcxe na tym dymiacym silniku wystartowalem i przelecialem w inne miejsce, by nie lazic po drabine). Szybko skilowalem i odpielem baterie no
  • Odpowiedz